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可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B耗能的因素及解决方

时间:2012-11-30 09:43 作者:泊头油泵 点击:
 
影响可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B耗能的因素及解决方案,可调式渣油泵在结构上采用多项独创的液力平衡技术,使泵在高压工作时效率高、噪音小、运转平稳定,保压时间长等独特性能。因此它比一般齿轮泵的使用寿命长10-20倍,在我国含杂质燃烧油高压喷燃场合实属首创,并达到国内外同类产品的先进水平。
1影响因素 
   1.1压力与单耗关系
  1.1.1无压负荷时的单泵单耗从统计结果可以看出,无压负荷的情况下,随着泵压的升高,单耗值是随着上升的,泵压越高,单耗增长越大。其中DF300泵在正常运行过程中,一般泵压值最低在15.4MPa.
  1.1.2压负荷时的单泵单耗。从统计结果可看出,压负荷的状态下,单泵单耗随泵压升高,也就是随着压负荷程度的加深,单耗值上升越快且大于不压负荷时的上升速度。其中,DF300泵一般最高泵压不超过16.0MPa.
  1.1.3泵压影响注油单耗的主要原因。从以上统计结果可以看出,单耗值虽然由耗电量除以注油量得出。但由于泵站泵压控制可直接影响可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B的注油量与耗电量,因而也就影响了注油单耗的大小,这样就可以从分析泵压变化的原因入手,找到能够降低注油单耗的方法和途径。不压负荷的情况下,引起泵压升高的主要原因是运行泵的供油量略大于系统所需污油量,干压偏高,泵压也随着升高,但通常泵压不会升高太多。压负荷泵压升高的主要原因是:a.污油罐油位偏低,可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B压负荷运转;b.管线施工,降低干线压力,压低负荷;c.启用可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B排量大于需求量。从上面的分析可以看出,做好泵站泵压控制工作,提高设备维护保养质量和及时性是降低注油单耗的有效途径。因此在实际工作中,根据可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B站生产运行特点,采取了一系列措施。
  1.2可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B维护保养与单耗的关系
  对于设备来说,过硬的维护保养也是影响设备运转性能的关键因素,因此需统计设备保养前后相同压力条件下的单耗。取设备二保前后一段时问不同压力段的单耗,设备保养后的单耗值略高于未保养前的,说明高质量的维护保养有利于控制注油单耗。
  1.3吸入口压力与单耗的关系
  可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B吸入口压力通常变化不大,但当可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B吸入口滤网堵塞时,会造成压力过低,泵吸入量不足,泵体声音异常,震动量变大,引发泵气蚀。以DF300泵为例,统计分析了可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B在吸入压力变化时单耗的变化。高一联注油站在2006年8月由于管线联头是的污油系统管线停产,是的1000立污油罐液位过低,吸入压力下降,设备运转性能和技术参数降低,通过当时的数据对比可以看出,单耗值随着吸入压力的降低大幅度升高,说明吸入压力降低对注油单耗有直接影响。
  1.4可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B管压差与单耗的关系
  由于正常运行时高台子油田每日的油井注油量固定,所以需要保证注油管网压力稳定,当泵压过高时势必引起管压升高,这是就需要关小可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B出口阀门使得管压保持稳定,这样就会造成能量的浪费。很显然泵管压差越大单耗就越高。
  2降低注油单耗的措施
  对于泵站来说,降低要注油单耗必须要保证可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B运行的平稳,同时要启运单耗低的可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B。泵站的注油单耗肯定低,但很多时候高台子油田的注油量及管网压力需求并不固定,而使用固定可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B额定排量固定,存在一定的局限性,因此可能由于注油量的变化使得原来的高效泵效率降低单耗升高。为了解决这一问题我们采取了如下的一些措施:
  2.1控制大罐液位,平稳吸入压力根据实际情况的需求我们要求操作工日常将注油1000立罐控制在5.5m到7m左右使得可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B入口压力平稳  2.2提高设备维护保养质量在规定的保养时问内,严格按照操作规范进行设备保养,发现设备运转存在问题,例如:震动量变大,温度升高和声音异常等情况及时上报,及时解决。
  2.3润滑油中添加耐磨剂,提高润滑油润滑效果和使用寿命。
  2.4加强运行机组运转参数监测为及时掌握可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B机组的运行状态,给泵站配备了红外线测温仪和震动测试仪,要求每天对运行机组的轴瓦温度,轴瓦震动量及底座震动量等有关参数进行2次检测,发现异常及时处理。
  2.5使用新式的泵控泵变频控制系统2008年为了优化注油系统,降低注油单耗我们投产了一一套前置泵控泵变频控制注油系统。前置泵低压变频调速技术是基于双泵的串联,通过对前置泵的变频控制来是可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B的工作点始终达到最高泵效,从而使系统效率最高,达到节能的目的,也使系统运行参数可以进行智能调节。可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B与增压泵串接,通过小变频调速系统调节小功率增压泵,实现对大功率可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B的调节和控制;它实质上是信号放大的功能,实现系统压力,流量可调。该系统由一台可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B和一台增压泵,可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B驱动电机,增压泵驱动电机及保证运行的润滑系统,油冷却系统,供电系统,仪表测控系统,低压变频调速系统,计算机控制系统等组成。小功率增压泵为可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B提供吸入压力,使两泵恰当匹配;并通过计算机,仪表系统,变频调速系统调节使高效区行范围很窄的可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B工作在高效区计算机系统实现自动监控,依注油工艺要求(地层情况)实现大闭环优化运行;实现系统效率提高。由于主泵一部分功能由小泵(增压泵)来负担,由于高压泵(大泵)和一个中低压泵(小泵)在同一流量下,中低压泵的功耗要小很多,特别是主泵拆级后,节能更为显着。也就是说大泵(可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B)节下来的能量用于小泵还有富余,实现能耗降低
  3措施效果
  通过泵站管理过程中采取的降低注油单耗的措施,注油站的注油单耗一直在计划内运行。特别是投产运行了前置泵控制系统后,由于主泵一部分功能由小泵(增压泵)来负担,由于高压泵(大泵)和一个中低压泵(小泵)在同一流量下,中低压泵的功耗要小很多,特别是主泵拆级后,节能更为显着。也就是说大泵(可调式渣油泵ZYB-7.5/3.5B)节下来的能量用于小泵还有富余,实现能耗降低,注油单耗由原来的5.8降为5.2kwh/m3。大大降低了注油耗电。
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